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行業(yè)動(dòng)態(tài)
詳細(xì)分析進(jìn)口乳化劑與國(guó)產(chǎn)瀝青乳化劑的區(qū)別
發(fā)布日期:2017年09月13日
為了進(jìn)一步驗(yàn)證采用國(guó)產(chǎn)乳化劑乳化進(jìn)口瀝青的使用品質(zhì),在省公路局,、常州,、淮陰、鎮(zhèn)江公路處的大力支持下,,分別在南京-杭州104國(guó)道,、常州-溧陽(yáng)一級(jí)公路、寧連一級(jí)公路馬壩-武墩段擴(kuò)大試驗(yàn),,共生產(chǎn)鎮(zhèn)江2#埃索乳液39t,,鋪筑了三段試驗(yàn)路,這些路線共同的特點(diǎn)是日交通量都在一萬輛左右,,路面結(jié)構(gòu)均為二灰碎石基層上鋪筑瀝青混凝土面層,。詳細(xì)情況如下:
(1)104國(guó)道1205+500-1206+000路面改造工程下封層試驗(yàn)段位于車左幅,,長(zhǎng)500m,、寬8.4m,共計(jì)4200m2.該路底基層采用水泥混凝土路面破碎后灌注水泥漿,、基層為20cm二灰碎石,、面層為9cm雙層瀝青混凝土。交通量約8000多輛次/晝夜,,其中重型貨車占30%左右,。下封層采用雙層式灑布型,層乳液用量1.8kg/m2,、5~10mm石料12m3/km2,,第二層乳液用量1.0kg/m2、3~8mm石料6m3/m2.施工時(shí)天晴,、氣溫30℃,,灑布后約15min破乳,經(jīng)行車1個(gè)月后實(shí)施瀝青混凝土面層,,鋪面層前檢查下封層表面平整無坑塘,,與基層粘結(jié)緊密牢固。
?。?)常州-溧陽(yáng)新建一級(jí)公路下封層試驗(yàn)段路面半幅寬10m,,計(jì)7000m2.該路基層為二灰碎石、面層為9cm瀝青混凝土,,交通量約6000輛/晝夜,,邊施工邊通車,。下封層采用單層試驗(yàn)灑布型,乳液用量為1.8kg/m2,,0.3~0.8cm石屑用量8m3/km2.施工時(shí)天氣小雨轉(zhuǎn)陰,、氣溫25℃,破乳時(shí)間約30min.經(jīng)行車后表面平整密實(shí),、無起皮,、坑塘,無推移,、輪跡,,與基層粘結(jié)牢固緊密。
?。?)寧連一級(jí)公路路面改建工程下封層試驗(yàn)路段,,試驗(yàn)段位于11k+500-12k+500路線西側(cè),長(zhǎng)1000m,、寬10m,,計(jì)面積10000m2.該路基層為30cm二灰碎石、面層為16cm瀝青混凝土,,日交通量大于10000輛次,。下封層采用單層式灑布型,乳液用量1.5kg/m2,、石屑用量7m3/km2.施工時(shí)天晴,、氣溫18℃,,破乳時(shí)間約35min.經(jīng)行車表面平整無推移坑塘,、脫落,與基層粘結(jié)緊密牢固,。
對(duì)上述三段試驗(yàn)路,,我們分別鉆取了樣芯,104國(guó)道,、常州-溧陽(yáng)線路取了自面層至基層全部樣芯,,試件表明下封層將油面層與基層牢固地粘結(jié)成整體。寧連一級(jí)公路因取樣機(jī)的原因,,致使二灰碎石未能完整取出,,但從二灰碎石的斷裂面看下封層與基層仍然粘結(jié)完整牢固。這充分說明進(jìn)口瀝青乳化后作為下封層它的粘結(jié)力很強(qiáng),,既起到層間連接的作用,,又能防止雨雪水透入基層。
通過室內(nèi)試驗(yàn)及擴(kuò)大試驗(yàn)路鋪筑,,對(duì)使用進(jìn)口瀝青乳液鋪筑下封層,,有以下進(jìn)一步認(rèn)識(shí):
?、傥艺旧a(chǎn)的進(jìn)口瀝青乳液產(chǎn)品質(zhì)量是好的、穩(wěn)定的,。采用油罐車裝運(yùn),,共生產(chǎn)乳液50t,沒有因運(yùn)輸,、貯存及運(yùn)至工地一時(shí)不能施工而發(fā)生沉淀分層凝塊現(xiàn)象,。
②當(dāng)乳液運(yùn)至工地,,從運(yùn)油罐車移至灑油車內(nèi),,采用管道直接泵送,每輸送一車僅10min.不像一般運(yùn)輸車隊(duì)采用高站臺(tái)低貨位的自流方式,,每自流一車需1h,,而且還可免去因選擇高站臺(tái)而導(dǎo)致的繞行。由于采用管道泵送,,不會(huì)混入大量的氣泡,,影響噴灑效果和使用質(zhì)量。
?、蹏姙⑦^程中乳液分布均勻,,無泡沫粘附在石料表面導(dǎo)致空白。另外施工日期無論在8月或10月,,均未因溫差對(duì)破乳速度造成影響,。
(4)進(jìn)口瀝青乳液的粘結(jié)性,。下封層試驗(yàn)段完成后,,我們待面層施工鋪筑完成,分別鉆取了樣芯,。104國(guó)道樣芯15cm,,常州至溧陽(yáng)線、馬壩至武墩段樣芯均為10cm.馬武段除機(jī)械原因未將基層整層取出,。其余二條線多個(gè)樣芯可以看出下封層將面層與基層粘結(jié)成一體無一脫開,,完全達(dá)到設(shè)計(jì)層間連續(xù)的要求。樣芯雖然經(jīng)長(zhǎng)途運(yùn)輸與顛簸,,送至各級(jí)檢查均未導(dǎo)致上下層脫開,。
(5)三段試驗(yàn)路均采用鎮(zhèn)江2#乳液,,以灑布法施工,,用量為1.4~2.8kg/m2,所用石屑質(zhì)地堅(jiān)硬,、清潔無雜質(zhì),,嚴(yán)格控制粉料含量,。由于試驗(yàn)路都處于不中斷交通的施工路段,二灰碎石基層在行車作用下表層細(xì)小石屑及粉料基本掃凈,,形成首料林立理想的粘結(jié)表面,,加之灑布下封層采用森林滅火鼓風(fēng)機(jī)吹凈基層表面浮塵,使層間粘結(jié)條件更好,。另外撒料時(shí)間,、撒料方法、碾壓時(shí)間的掌握與破乳速度之間的配合做到恰到好處,,這對(duì)下封層的質(zhì)量及開放車輛行駛極為重要,。
(6)試驗(yàn)路完成后即可開放交通,,恢復(fù)車輛行駛,,但必須掌握:
①開放交通初期必須慢行,;②指揮車輛全段均勻行車,,不得在車道上集中行駛。
3,、瀝青乳化工藝及設(shè)備
乳化瀝青是熱熔的瀝青摻配乳化劑水溶液,,通過機(jī)械作用,把瀝青切割成微粒制成水包油型乳狀液,,簡(jiǎn)稱“乳液”,。它是由瀝青、水和乳化劑等三個(gè)成分組成,,經(jīng)過乳化設(shè)備的作用而形成,。由此可知制造乳化瀝青必須有基本裝置-乳化機(jī),它是生產(chǎn)乳化瀝青的核心,。另外,,還需要有乳化劑水溶液罐、熱瀝青貯存罐和加溫裝置等等,,這就形成了生產(chǎn)組合車間。
綜上所述可知,,瀝青乳化不僅需要專用的機(jī)械設(shè)備,,而且還必須制定一定的工藝生產(chǎn)流程,在特定的工藝條件下才能完成,。乳化瀝青的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備對(duì)乳液的質(zhì)量和成本起著重要的作用,,選擇好的設(shè)備、制定完善的生產(chǎn)工藝,、管線布局,、充分利用現(xiàn)有條件,,是建好生產(chǎn)車間的前提。同時(shí),,建立科學(xué)的生產(chǎn)管理制度是產(chǎn)品質(zhì)量,、發(fā)展乳化瀝青生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。
3.1充分利用優(yōu)越的運(yùn)輸及熱能條件六十年代中期,,在鎮(zhèn)江近郊已建立了一座熱瀝青中轉(zhuǎn)油庫(kù),,年進(jìn)出瀝青近1.5萬t.中轉(zhuǎn)油庫(kù)有可停靠6節(jié)槽車的鐵路專用線,,有二臺(tái)2t蒸氣鍋爐,、一臺(tái)650大卡導(dǎo)熱油鍋爐和4000t瀝青儲(chǔ)罐,既可中轉(zhuǎn)瀝青也能為施工直接供加熱至160℃~180℃的熱瀝青,。另外還有200t的汽車專用運(yùn)輸罐車,,專門送運(yùn)熱瀝青或乳化瀝青。因此發(fā)展生產(chǎn)乳化瀝青時(shí):
?。?)可利用加熱條件為生產(chǎn)乳化瀝青提供加熱至要求的熱融瀝青和要求溫度的乳化劑溶液,;(2)可利用蒸氣對(duì)生產(chǎn)設(shè)備預(yù)熱;
?。?)可利用原有房屋減少基建投資,;
(4)可利用鐵路專用線調(diào)運(yùn)瀝青直接入庫(kù),,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié),,降低成本;
?。?)充分利用油庫(kù)的供水供電條件,;
(6)利用原有瀝青檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)人員,,增加些專用設(shè)備,,即可建立起健全的質(zhì)量檢測(cè)體系。
3.2設(shè)備的選型八十年代初,,我站即利用中轉(zhuǎn)瀝青的有利條件,,組建了國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的以乳化國(guó)產(chǎn)瀝青為主的生產(chǎn)車間,它有較完善的瀝青加熱熔化和供給系統(tǒng),、供水供汽系統(tǒng),、乳化劑水溶液摻配系統(tǒng)、計(jì)量控制系統(tǒng),、乳化瀝青生產(chǎn)機(jī)械,、乳液儲(chǔ)存系統(tǒng)、乳液質(zhì)檢設(shè)備,、乳液生產(chǎn)電控系統(tǒng)以及乳液外運(yùn)系統(tǒng),。